摘要: 近年來(lái),發電機出口電壓互感器高(gāo)壓熔絲異常熔斷故障頻(pín)發,本文深入分(fēn)析了(le)熔絲異常熔斷的(de)原因,并重點從熔絲本身存在的(de)問題出發,研究了(le)熔絲的(de)熔芯材料及結構設計對(duì)熔絲特性的(de)影(yǐng)響,在此基礎上提出異常熔斷的(de)解決方案。
一 故障現象描述
張家港沙洲電力有限公司一期裝機2×630MW超臨界發電機組,于2006年6月(yuè)投入商業運行。發電機出口不設斷路器,采用(yòng)發-變組形式,發電機出口電壓20KV,變壓器低壓側爲三角形接線方式,變壓器高(gāo)壓側電壓220KV;發電機爲高(gāo)阻接地(不接地)系統,發電機出口有三組分(fēn)相電壓互感器,型号JDZXF11-20AG,150VA,二次電壓57.7V,感器高(gāo)壓側熔絲型号:RN4 額定電壓:20KV 額定電流:0.5A額定開斷容量:8000MVA。
自投産以來(lái),發電機出口電壓互感器(以下(xià)均以PT簡稱)高(gāo)壓熔絲,多(duō)次發生在運行中異常熔斷現象,所謂異常熔斷就是在系統正常運行或未發生需要熔絲動作保護的(de)故障時(shí),熔絲出現熔斷。PT熔絲的(de)異常熔斷會造成互感器測量輸出失真,引起繼電保護裝置誤動作和(hé)工作人(rén)員(yuán)的(de)誤判。同時(shí),PT熔絲本身作爲系統中設備,其檢修和(hé)更換工作量也(yě)比較大(dà),因此可(kě)以說,PT熔絲的(de)異常熔斷很大(dà)程度上影(yǐng)響了(le)系統的(de)安全可(kě)靠運行,已經成爲一個(gè)亟待解決的(de)故障問題[1]。
二 原因分(fēn)析及歸納
将異常熔斷的(de)熔絲打開後發現,熔斷的(de)熔芯大(dà)多(duō)表現爲發黑(hēi)變脆(見圖1(a)),也(yě)有少部分(fēn)熔斷的(de)熔芯上有明(míng)顯的(de)銅綠(見圖1(b)),并且存在受潮現象。由于熔芯周圍的(de)石英砂均未見電弧燒蝕痕迹,且熔芯在打開後基本上仍保持完整,因此可(kě)以判斷并不是大(dà)電流熔化(huà),而是由于長(cháng)期小電流熱(rè)積累作用(yòng)的(de)結果。
(a) (b)
圖1 異常熔斷熔芯外觀
從PT的(de)參數可(kě)以理(lǐ)論計算(suàn)出一次側額定電流的(de)數值,由S=V*A得(de)出PT滿負載時(shí)的(de)電流爲0.0075A,而實際運行中PT的(de)負載一般不會達到滿負荷,也(yě)就是說實際運行電流比0.0075A還(hái)要小。RN4熔絲的(de)内阻爲192Ω左右,根據P=I2×R得(de)出熔絲的(de)損耗功率僅爲0.0108W,從仿真結果也(yě)可(kě)以看出,該電流下(xià)熔芯的(de)溫升隻有0.5K,因此在該電流下(xià)是不可(kě)能出現熔芯氧化(huà)和(hé)熔斷的(de)。
圖2 熔芯溫升仿真(康銅,0.0075A)
從PT熔絲的(de)實際運行情況來(lái)看,一般熔絲的(de)連續運行周期達到8個(gè)月(yuè)左右,在10-11個(gè)月(yuè)後熔絲就會出現慢(màn)熔現象,所以說實際運行時(shí)流經熔絲的(de)電流應遠(yuǎn)大(dà)于PT的(de)額定電流0.0075A,根據熔絲的(de)熔斷周期和(hé)熔芯發脆碳化(huà)的(de)現象估算(suàn)爲0.1~0.2A左右,損耗功率在10W左右。圖3是熔芯在0.2A電流下(xià)的(de)溫升仿真結果,可(kě)以看到熔芯的(de)最高(gāo)溫度達到了(le)532.3℃,長(cháng)期在如此高(gāo)的(de)溫度下(xià)工作,勢必會産生氧化(huà)并導緻熔斷。
圖3 熔芯溫升仿真(康銅,0.2A)
從上述的(de)分(fēn)析可(kě)以得(de)出:PT高(gāo)壓熔絲異常熔斷的(de)外因是正常運行時(shí)的(de)PT中勵磁電流偏大(dà),而産生勵磁電流偏大(dà)的(de)原因有下(xià)列幾種[2]:
(1)電壓互感器質量不良,因鐵心截面偏小、矽鋼片特性不良、磁密過高(gāo)等導緻互感器的(de)非線性勵磁特性過早飽和(hé),在系統電壓稍升高(gāo)情況下(xià),即導緻勵磁電流增加
(2)220kV側的(de)雷電過電壓或操作過電壓,通(tōng)過變壓器一、二次繞組之間的(de)電容耦合到發電機側,導緻電壓互感器繞組過電流。
(3)發電機出口電流中諧波分(fēn)量,雖然諧波含量滿足GB 755-2008《旋轉電機定額和(hé)性能》規定的(de)要求,但在實際測量中諧波電流的(de)絕對(duì)值特别是高(gāo)次諧波對(duì)PT産生勵磁電流的(de)影(yǐng)響也(yě)不能忽視。
(4)電壓互感器二次側引線絕緣不良或二次側過負荷,使一次側電流增加。
除了(le)上述外部原因之外,熔絲本身存在的(de)問題往往容易被忽視,實際上熔體材料選取、結構尺寸設計和(hé)加工工藝要求等,都會對(duì)熔斷器的(de)工作特性造成影(yǐng)響。本文中所涉及的(de)故障熔絲均采用(yòng)了(le)康銅作爲熔芯材料,康銅具有電阻溫度系數低,加工性能良好的(de)優點,其主要缺點是電阻率高(gāo),且在高(gāo)溫下(xià)易氧化(huà)[3],此外,市面上還(hái)有一種名爲新康銅的(de)材料,其電阻率和(hé)電阻溫度系數與康銅接近,但不含鎳成分(fēn),一方面降低了(le)成本,另一方面抗氧化(huà)性能也(yě)大(dà)大(dà)下(xià)降。電阻率高(gāo)導緻了(le)功耗偏大(dà)和(hé)溫升偏高(gāo),而抗氧化(huà)性差又導緻了(le)熔芯氧化(huà),因此異常熔斷也(yě)就難以避免了(le)。
三 解決方案
爲減少發電機出口PT熔絲異常熔斷的(de)發生,并針對(duì)上述分(fēn)析提出下(xià)列解決方案:
(1)提高(gāo)發電機出口PT的(de)勵磁特性,聯系PT廠家生産特制的(de)高(gāo)飽和(hé)度的(de)PT,一般PT的(de)伏安特性的(de)拐點應大(dà)于1.3倍線電壓,特制的(de)PT達到1.8倍以上;另外在PT配對(duì)試驗時(shí),不僅僅要看額定電壓時(shí)的(de)勵磁電流,還(hái)要比較每個(gè)PT的(de)拐點是否相同,以盡量降低由于PT制造原因産生的(de)不平衡電流。
(2)降低PT熔絲的(de)損耗功率,因爲由于系統原因産生的(de)勵磁電流增大(dà),是沒辦法完全消除的(de),所以隻能從PT熔絲損耗功率上做(zuò)文章(zhāng),在電流不變的(de)情況下(xià)降低熔絲内阻。本文選取杭州博達電氣有限公司生産的(de) (什(shén)麽型号?)熔斷器,其熔芯的(de)材料爲特殊合金,其電阻率僅爲康銅的(de)1/30,且抗氧化(huà)性能好[4],分(fēn)斷特性也(yě)要優于康銅。
除了(le)在選用(yòng)特殊的(de)熔芯材料以外,該産品在加工工藝上也(yě)進行了(le)改進,即通(tōng)過調整熔芯的(de)繞線方式來(lái)控制熱(rè)量分(fēn)布,從而達到小過載電流下(xià)仍能可(kě)靠分(fēn)斷的(de)目的(de)。通(tōng)過設計,在保證熔絲的(de)安秒特性的(de)情況下(xià),同樣規格的(de)熔絲内阻不到康銅絲的(de)1/10,約爲14Ω左右,損耗功率不到1W,大(dà)大(dà)減少了(le)熔芯的(de)發熱(rè),延長(cháng)了(le)熔絲的(de)使用(yòng)壽命。從圖4可(kě)以看出,采用(yòng)銀材料的(de)熔芯最高(gāo)工作溫度僅84.6℃,遠(yuǎn)低于康銅材料熔芯的(de)工作溫度。
圖4 熔芯溫升仿真(銀,0.2A)
四 結束語
據了(le)解,在600MW機組中,發電機出口PT熔絲異常熔斷的(de)現象比較普遍,如果上述方案 能解決這(zhè)一問題,則可(kě)以在同類型機組進行推廣應用(yòng)。
參考文獻
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[4] 王季梅.高(gāo)壓交流熔斷器及其應用(yòng)[M].北(běi)京:機械工業出版社,2006,29-70.
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